污水處理電氣控制柜
2、自動控制系統(tǒng)
污水處理PLC自動控制系統(tǒng)相對來說較為復(fù)雜,需要考慮到污水處理中的相關(guān)工藝流程、多類型設(shè)備、現(xiàn)場計量檢測、控制功能模塊組建、功能硬件配置等。雖然控制系統(tǒng)的完善需要精心的編程設(shè)計與成套控制柜體生產(chǎn),但是當(dāng)整個控制系統(tǒng)建立起來之后對污水處理工藝進(jìn)行控制管理,大大提高了污水處理設(shè)備運行的工作效率。污水處理電氣控制柜提高制水量,減少污水處理過程中人力、物力、時間的投入,為整個污水處理系統(tǒng)的運行提供安全穩(wěn)定的保障,也為推進(jìn)我國的污水處理工作貢獻(xiàn)了一份力量。
干貨匯總:20個污水處理關(guān)鍵參數(shù)控制指標(biāo)
(15)污泥體積指數(shù)SVI:通常測定方法:(1)在曝氣池出口處取混合液樣品;(2)測定MLSS;(3)測定樣品的SV%,讀取沉淀污泥的體積。SVI值是判斷污泥沉降濃縮性能的一個重要參數(shù),通常認(rèn)為SVI值為100~150時,污泥沉降性能良好;SVI值>200時,污泥沉降性能差;SVI值過低時污泥絮體細(xì)小緊密,含無機物較多,污泥活性差。
(16)污泥密度指數(shù)SDI:曝氣池混合液在靜置30min后,含于100mL沉降污泥中的活性污泥懸浮固體的克數(shù),稱為污泥密度指數(shù)(SDI)。SDI在數(shù)值于污泥容積指數(shù)(SVI)的倒數(shù)乘以100所得的數(shù)。
智能水處理系統(tǒng)
開發(fā)背景
功能水處理器臭氧處理機游泳池水處理設(shè)備
產(chǎn)品應(yīng)用
1 污水處理
(3)控制過程
PLC的開關(guān)量輸入信號(無源信號)
(1)高低壓進(jìn)線柜:合閘、故障、工作位置、試驗位置等
(2)自動加藥裝置:液位、運行、故障等
(3)二氧化氯發(fā)生器:運行、故障等
(4)凈水器、清水池:液位、壓力、流量。
(5)原水泵、凈水泵:遠(yuǎn)控、合閘、運行、過載、過熱、泄漏、變頻故障器故障等
污水處理24種常見異常問題及解決方案
問題13
化工廠的污水裝置,日均進(jìn)水量是500-600進(jìn)水COD10000左右,出水COD200左右工藝為預(yù)處理+厭氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出現(xiàn)的異常狀況為,前段時間由于公司煤制氣裝置的含高氨氮廢水(700左右)進(jìn)入好氧生化,導(dǎo)致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大約在200左右,出水COD200左右由于環(huán)保指標(biāo)比較嚴(yán)格,煤制氣廢水于半個月前已經(jīng)停止接收現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,半個月前已經(jīng)停止接收高氨氮廢水,現(xiàn)在進(jìn)水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,請問這是什么原因該如何處理?
回答:
(1)系統(tǒng)運行還是相當(dāng)好的,從數(shù)據(jù)看,COD去除率達(dá)到了98%,在受到高氨氮沖擊后,COD也沒有減低去除率。
(2)現(xiàn)在停掉高氨氮的接受,應(yīng)該會慢慢降低出水氨氮的,目前還比較高應(yīng)該是滯留在系統(tǒng)內(nèi)的氨氮,畢竟您現(xiàn)在進(jìn)水氨氮也就20。
問題14
我廠是AAO工藝,設(shè)計能力2.5萬,實際進(jìn)水在2萬左右,進(jìn)水COD在300-500,偶爾會到600以上左右,但很少。進(jìn)水氨氮在35-40左右,MLSS現(xiàn)在在8000,SV30在50,DO在3左右,現(xiàn)在出水COD在50-60之間,氨氮穩(wěn)定在1,SS在8-10.以前我們這出水COD一直比較穩(wěn)定達(dá)標(biāo),現(xiàn)在突然升高,不知道什么原因?
回答:
通過SV30來判斷下:
(1)上清液渾濁,特別是間隙水渾濁,需要考慮負(fù)荷突然增加所致(看進(jìn)水是否COD也升高了來判斷)同樣也有可能是有難處理成分流入,配合顯微鏡看看原生動物是否有變少趨勢來判斷。
(2)上清液有較多顆粒,但是顆粒間水比較清澈,可能是污泥老化,出水顆粒多,顆粒釋放的COD,可以通過出水濾紙過濾后測測COD是否比未過濾的要低。根據(jù)以上調(diào)查,確定原因后,再討論對策。